背景:
两件35MnB材质销轴,φ38mm,经过表面感应淬火后+箱式炉回火后,在压弯测试时出现异常断裂,弯曲强度和挠度偏低。对断口进行分析。

图1 样品宏观形貌

体式显微镜下测量裂纹源位于距离表面12mm和8mm处。
金相分析
在1#、2#断口后段和3#样上取横截面制备金相样,观察样品,发现1#、2#样品心部为淬回火组织+铁素体,铁素体越往外越减少,1#样在距离心部约12.09mm的位置往外均为回火马氏体,2#样在局里心部约9.97mm的位置往外均为回火马氏体。

电镜分析
用扫描电镜观察断口,发现1#样品有两处裂纹源,其中一处为球状夹杂物,夹杂物直径约74μm,另一处裂纹源为一凹坑,凹坑直径约86μm,凹坑内有残留的夹杂物,裂纹源处断口为准解理断口,扩展区断口为韧窝断口,瞬断区断口为韧窝断口,形貌如图5;2#样品裂纹源处为一凹坑,凹坑最大宽度约314μm,凹坑内残留少量夹杂物,裂纹源处断口为准解理断口,扩展区断口为韧窝断口,瞬断区断口为韧窝断口,形貌如图6。三处夹杂物成分详见能谱报告。




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小结:
夹杂物为导致压弯性能不合格主要因素,呈单颗粒圆形,属于Ds类,尺寸比较大,冶炼过程可能存在下渣。从夹杂物元素看,可能有CaO·Al2O3混合物、MgO、硫化物,属于炼钢较常见类型。需控制精炼过程,得到更纯净钢材。
文章来源:材子笔记


